原理给出去了,本土攻坚也启动了,但没人告诉你,攻坚的路上全是坑。第一个掉进坑里的,是刘建国。
滚珠丝杠的样品明明合格了,疲劳试验也跑了三万次,可一上批量生产,问题就来了。十根丝杠,有三根精度超差。刘建国打电话来的时候,声音都是飘的:“李工,不行啊。制造单元造的样品没问题,一到批量就废。工艺不稳定。”
李诺握着话筒,沉默了几秒。“废品率多少?”
“百分之三十。”
“太高了。降到百分之五以下,才能量产。”
“降不下来。我试了一个星期了,还是老样子。”
李诺放下电话,看向孙虎。“孙师傅,批量生产为什么废品率高?”
孙虎叼着烟,眯着眼。“制造单元是单件加工,精度靠机器保证。批量生产,靠工艺保证。工艺不稳定,废品就高。”
“那怎么办?”
“优化工艺。先把废品原因找出来,再一个一个解决。”
李诺当天就赶到了鞍钢。刘建国在车间门口接他,眼圈发黑,显然好几天没睡。
“带我去看看废品。”
车间角落里堆着一堆废品,李诺蹲下来,一根一根检查。有的螺距偏大,有的螺距偏小,有的表面有划痕。
“检测数据有吗?”
刘建国递过来一本厚厚的记录本。李诺翻了一个多小时,终于看出了规律——废品率跟环境温度有关。上午温度低,螺距偏小;下午温度高,螺距偏大。
“刘建国,车间有空调吗?”
“没有。窗户都关不严。”
“加空调。恒温二十度。”
“一台空调够吗?”
“先试一台。不行再加。”
空调装上了,废品率降到百分之十五,还是高。李诺继续查记录,发现跟刀具磨损也有关系。制造单元的刀具是特制的,一把刀能加工一百个零件。但加工到八十个以后,精度就开始下降。
“刘建国,刀具寿命缩短。五十个就换。”
“那成本太高了。”
“成本高,也比废品强。”
刀具更换频率提高,废品率降到百分之八。李诺还不满意,又查了半天,发现跟操作工的手法也有关系。老工人经验足,装夹工件稳,废品率低。新工人手生,容易装偏。
“刘建国,让老工人带新工人。手把手教。没有三个月,不准独立操作。”
“行。”
一个月后,废品率降到百分之三。刘建国打电话来,声音有了底气:“李工,成了!批量生产没问题了!”
李诺松了口气。“那就开足马力,干。”
王研究员那边也不顺利。他负责的高温合金,配方有了,工艺也定了,但炉子不给力。国内的电炉温度控制不准,合金成分偏析严重。第一批样品送到沈阳,装在发动机上,试车二十分钟就裂了。老赵打来电话,语气倒是平静:“李工,材料不行,裂了。”
李诺心里一沉。“裂在什么地方?”
“叶片根部。应力集中区。”
“王研究员,你听听。”李诺把电话递过去。
王研究员接过话筒,问了几个问题,脸色越来越难看。“赵总,是合金成分不均匀。局部区域强度不够。”
“那怎么办?”
“改工艺。真空熔炼。”